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  • 頭條一起10kV接地變零序保護(hù)誤動的事件分析
    2022-01-06 作者:鄭瑜 蔣炯鋒  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點擊率:
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    導(dǎo)語廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司中山供電局的研究人員鄭瑜、蔣炯鋒,在2021年第2期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,通過分析一起110kV A變電站因接地變保護(hù)誤動而導(dǎo)致一段10kV母線失電壓的事故,發(fā)現(xiàn)了該站在10kV系統(tǒng)中性點改造過程中存在接地變零序電流互感器配置不合理的問題,并提出了將接地變高側(cè)零序保護(hù)電流互感器安裝在接地變中性點小電阻處的解決方法。該方法能夠保證接地變保護(hù)不會在消弧線圈補(bǔ)償時、小電阻投入前誤動作,提高了電網(wǎng)的供電可靠性,對10kV系統(tǒng)中性點經(jīng)消弧線圈并聯(lián)小電阻接地的改造工程具有實際的指導(dǎo)意義。

    為克服10kV系統(tǒng)中性點經(jīng)消弧線圈接地故障選線準(zhǔn)確率低、經(jīng)小電阻接地跳閘率高的弊端,廣東電網(wǎng)公司對10kV系統(tǒng)進(jìn)行了中性點改造,由以往的經(jīng)消弧線圈接地、經(jīng)小電阻接地改為經(jīng)消弧線圈并聯(lián)小電阻接地。

    該系統(tǒng)能夠有效限制弧光接地故障引起的過電壓,對系統(tǒng)的絕緣水平要求較低;又能夠自動消除線路的瞬時性故障,避免線路的頻繁跳閘,提高系統(tǒng)的供電可靠性;對于永久性故障,又能迅速切除故障,盡可能地縮短故障時間,確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。然而,在實際應(yīng)用過程中因相關(guān)技術(shù)條件不夠成熟,導(dǎo)致頻繁出現(xiàn)接地變保護(hù)誤動、拒動,造成10kV母線失電壓等。

    有相關(guān)研究提出的方法均可實際應(yīng)用于消弧線圈并聯(lián)小電阻接地系統(tǒng)中,為實現(xiàn)接地變保護(hù)的正確動作提供了有力的技術(shù)支持,但極少有文獻(xiàn)對接地變零序保護(hù)CT的配置進(jìn)行詳細(xì)分析。

    本文通過分析一起110kV A變電站因接地變零序保護(hù)CT配置不合理導(dǎo)致接地變保護(hù)誤動作的事故,提出了將10kV接地變高壓側(cè)零序保護(hù)CT安裝在接地變中性點小電阻處的解決方法,有效避免了10kV接地變零序保護(hù)在消弧線圈補(bǔ)償時、小電阻投入前誤動作,提高了系統(tǒng)的供電可靠性。

    1 事件基本情況

    1.1 事件發(fā)生前A站運行方式

    110kV A變電站有3臺主變,其中,#1主變供10kV1M、2AM母線負(fù)荷,#2主變供2BM、3M母線負(fù)荷,#3主變冷備用。10kV #1分段5012、#2分段5023備自投處于退出狀態(tài)。10kV饋線6706開關(guān)處于合位。10kV#1接地變51QB、#2接地變52QB、#3接地變53QB開關(guān)處于合位、53000刀拉開。站內(nèi)無檢修工作。

    一起10kV接地變零序保護(hù)誤動的事件分析

    圖1 110kV A站一次接線圖

    1.2 事件發(fā)生經(jīng)過

    2019年9月12日09:13,調(diào)度中心報110kV A站10kV #2接地變、10kV 饋線6保護(hù)動作,動作情況見表1。

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    表1 保護(hù)動作情況

    由表1可知,接地變零序過電流Ⅰ段保護(hù)在09:13:22:40時動作,跳開10kV分段5023開關(guān),導(dǎo)致10kV 3M母線失電壓。隨后,09:13:22:690,10kV饋線6零序過電流Ⅰ段保護(hù)動作,跳開706開關(guān),接著在09:13:27:765,線路保護(hù)重合閘動作,合上706開關(guān)。因此,調(diào)度判斷10kV饋線6發(fā)生瞬時性故障,接地變保護(hù)誤動作,故調(diào)度于09:18遠(yuǎn)方合上10kV #2分段5023開關(guān),10kV 3M母線恢復(fù)運行。

    1.3 事件損失及影響情況

    事件導(dǎo)致110kV A站10kV 3M母線失電壓,共損失負(fù)荷19MW,無重要用戶停電。

    2 事件原因分析

    2.1 保護(hù)信息記錄

    在故障發(fā)生后,繼保人員立即前往現(xiàn)場檢查,檢查結(jié)果如下:

    1)#2消弧可控裝置實測得容性電流為65.8A,實際補(bǔ)償電流為70A,小電阻未投入,故障期間無異常。

    2)10kV#2接地變52QB保護(hù)裝置顯示,高側(cè)零序過電流Ⅰ段動作值3I0H=3.88A(零序保護(hù)CT變比為150/5,一次電流為116.4A),高側(cè)零序過電流Ⅱ段動作值3I0H=2.69A。

    3)10kV 饋線6706開關(guān)保護(hù)裝置顯示,保護(hù)動作值I0=2.29A(零序保護(hù)CT變比為150/5,一次電流為68.7A)。

    2.2 原因分析

    從保護(hù)裝置顯示的報文及電流數(shù)據(jù)可以看出,在線路發(fā)生接地故障,消弧線圈進(jìn)行補(bǔ)償時,接地變保護(hù)即可以檢測到零序電流,且電流值達(dá)到接地變保護(hù)的啟動值(該型保護(hù)達(dá)到定值的90%約2.25A即啟動),此時流經(jīng)故障線路的電流為0.14A,未達(dá)到饋線6的保護(hù)定值。

    其中,接地變52QB、饋線6 706開關(guān)的保護(hù)定值分別見表2、表3。隨后,由于選線需要,消弧裝置加入了擾動電流,此時流過接地變零序保護(hù)CT的電流為3.88A,達(dá)到接地變零序過電流Ⅰ段定值,跳開5023分段開關(guān),3M母線失電壓。

    此時,故障未消失,接地變零序過電流Ⅱ段保護(hù)動作,跳開原處于分位的#2主變變低552A開關(guān),由表4可知,接地變保護(hù)零序過電流Ⅰ、Ⅱ段均正確動作。

    與此同時,由于3M母線失電壓,流經(jīng)故障線路的對地電容電流減少,補(bǔ)償電流不變,則流經(jīng)故障線路的電流差值增大,達(dá)到線路零序過電流Ⅰ段保護(hù)定值,保護(hù)正確動作,跳開706開關(guān)。

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    表2 10kV #2接地變保護(hù)定值

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    表3 10kV饋線6保護(hù)定值

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    表4 跳閘矩陣

    由于保護(hù)均正確動作,需停電對設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)的檢查分析。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),10kV#2接地變高壓側(cè)零序保護(hù)使用的零序保護(hù)CT安裝于接地變10kV電纜處,而低壓側(cè)零序保護(hù)使用的零序保護(hù)CT安裝于中性點小電阻處,具體安裝位置如圖2所示。系統(tǒng)發(fā)生單相接地且消弧線圈補(bǔ)償時的電流分布如圖3所示。

    可以看出,在線路Ⅱ發(fā)生A相接地消弧線圈進(jìn)行補(bǔ)償時,接地點流過的故障電流為

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    一般地,在10kV線路發(fā)生瞬時性故障消弧線圈進(jìn)行補(bǔ)償時,接地變零序過電流保護(hù)作為后備保護(hù)不應(yīng)動作;若是永久性故障,在消弧線圈補(bǔ)償10s后,故障未消失,則投入小電阻,增大故障電流,

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    圖2 #2接地變零序保護(hù)CT安裝位置

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    圖3 系統(tǒng)發(fā)生單相接地且消弧線圈補(bǔ)償時的電流分布

    使故障線路保護(hù)動作,若此時故障線路保護(hù)拒動接地變保護(hù)才應(yīng)動作。由表2可知,110kV A站接地變高側(cè)零序過電流保護(hù)投入,低側(cè)零序過電流保護(hù)退出。而接地變高側(cè)零序過電流保護(hù)CT安裝于10kV電纜處,在10kV饋線6發(fā)生接地故障時,其流經(jīng)的零序電流為消弧線圈補(bǔ)償?shù)碾娏?,且因特殊運行方式下系統(tǒng)電容電流大,補(bǔ)償電流較大,使接地變保護(hù)流入的零序電流達(dá)到保護(hù)動作值是導(dǎo)致本次事件的主要原因。

    3 事件暴露問題及整改措施

    3.1 暴露問題

    1)在10kV小電阻改造過程中,10kV接地變零序保護(hù)CT配置無相應(yīng)的設(shè)計規(guī)范。

    2)繼保驗收人員技能水平不足,未能發(fā)現(xiàn)接地變高側(cè)零序保護(hù)CT取自10kV電纜處存在的隱患。

    3.2 整改措施

    1)將110kV A變電站10kV #2接地變高壓側(cè)零序保護(hù)電流調(diào)整為取自中性點小電阻處零序保護(hù)CT。

    2)明確接地變零序保護(hù)CT的配置要求,完善相應(yīng)的驗收作業(yè)指導(dǎo)書,并將相關(guān)情況反饋給設(shè)計單位,完善設(shè)計規(guī)范,確保未進(jìn)行小電阻改造的變電站不會出現(xiàn)類似的情況。

    3)將此案例作為繼保專業(yè)的典型教材進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),總結(jié)此次事件的經(jīng)驗教訓(xùn)。

    4)對經(jīng)消弧線圈并聯(lián)小電阻接地的變電站進(jìn)行關(guān)于接地變零序保護(hù)CT配置情況的專項檢查,確保投入運行的接地變零序保護(hù)CT安裝于接地變中性點小電阻處,并對不滿足要求的變電站進(jìn)行整改。

    4 結(jié)論

    本文通過分析一起110kV A變電站接地變保護(hù)誤動作的事故,發(fā)現(xiàn)了該站在小電阻改造過程中存在接地變零序保護(hù)CT配置不合理的問題,并提出了將10kV接地變高壓側(cè)零序保護(hù)CT安裝在接地變中性點小電阻處的的整改措施,同時提出要完善相應(yīng)的驗收作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計規(guī)范,有效降低接地變高側(cè)零序過電流保護(hù)誤動的概率,避免再次發(fā)生此類事件,對10kV系統(tǒng)中性點改造工程具有實際的指導(dǎo)意義。

    本文編自2021年第2期《電氣技術(shù)》,論文標(biāo)題為“一起10kV接地變零序保護(hù)誤動的事件分析”,作者為鄭瑜、蔣炯鋒。